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供水设备作业部技术工作总结

供水设备作业部技术工作总结

供水设备作业部技术工作总结

2017年,是不平凡的一年。为实现利润、降低生产成本、提升企业竞争力,***公司完成了机构改革、人员瘦身健体等一系列改革措施。我作为部长,在总厂机构、人员频频变动过程中,保证了全年作业部安全生产任务和平稳过渡;同时我也是一位基层技术人员,通过提出并实施多项技术攻关、设备节能改造等降本项目,提高设备运行效率和可靠性、降低了吨水耗电,完成了作业部全年经营任务。现将本年度技术工作总结如下:

一、以安全保供为中心,以创新节能措施为保证,通过自身技术努力奋进,积极完成全年生产经营任务。

㈠、****作业部主要负责老体系五座高炉生产用水、炼钢转炉系统生产冷却用水、生活消防水、澄清水等供水任务。其中高炉系统供水的特点是供水连续性强,在遇到停电或爆管等突发事件时必须在3分钟内恢复运行,否则将造成高炉修风。加之区域内部分设备老化给作业部安全保供带来很大难度。所以安全保供仍然是作业部全年工作的重中之重。今年作业部从以下几方面完成安全保供任务:

1、分类梳理作业部区域内站所生产瓶颈及多发故障,制定对应措施,落实至班组责任人。

2、针对今年站所划归频繁、人员流动大等难点,快速应对,及时补调人员、通过各种培训让职工快速掌握生产工艺和了解设备状况,制定作业部各岗位流程图和作业指导书,有力保证生产安全运行。

3、坚持按照“事前预控、事中细管、事后总结”控制管理模式指导生产运行,重点发挥作业部全体职工生产预控能力,今年重新梳理编制事故预案,并按计划参与反事故演练14班次,提高职工在事故面前应变能力。。

4、根据高炉、转炉等用户水系统的水量水压、水温及水质等需求,作业部及时合理调整泵组、出水门及风机等的运行,完成全年安全供水的目标。在今年1-12月份各区域调整运行共计2000余次。

5、在泵站操作泵组、阀门方面,作业部逐渐弃旧取新。各泵组人员从按经验操作到按标准操作,改变了人为随意性,杜绝人为事故发生。全年审批岗位人员标准化作业指导书20份。

6、组织完成30#高炉复产前工艺改造,并顺利投产。

7、配合5座高炉修风期间,水系统减水不停水的情况下,完成了工艺改造、设备重要缺陷处理84项,特大缺陷2项,制定停水作业方案13份。在消除缺陷后,有力地保证泵组稳定运行。

8、通过有计划的大修万立3#、4#格及转炉9#、10#冷却塔项目,提高高炉、转炉循环水系统冷却能力,完成酷暑期供水水温。

9、统计水质数据,找出水质波动趋势,根据水质及时调整加药量,保证水质达到用户需求。

㈡、年初总厂下发作业部绩效考核指标及考核标准,完成难度较大。我多次组织技术人员讨论、研究、对比以往三年实际运行成本,解决了梗阻完成指标任务存在的顽结固症。全年作业部完成指标考核任务,月单耗及累计单耗均完成厂考核指标。

今年作业部已实施创新节能措施:

1、作业部组织技术人员通过“日统计,月累计、年汇总”工作统计生产实际运行数据,及时掌控生产指标完成情况,对超指标现象进行及时分析、及时纠偏。

2、研究每台水泵的效率、运行工况、管道特性,分析单体系统用电成本,使水泵高效率运行,降低吨水耗电量。

3、作业部岗位职工监控各系统水温,根据室外环境温度变化及时停运降温设备,实现压红线运行,达到节电的目的。

4、通过节能改造实现某泵站701#更换节能电机,运行电流由73A降为51A,年节约电能76万元。

5、通过对炼钢转炉用水量和某泵站4组泵供水量的研究,切削某泵站401泵叶轮,运行电流由118A降为99A,年节约电能26万元。

6、作业部严控高炉、转炉冷却水系统供水水温,在保证水温的情况下及时停倒运泵组,通过加强对岗位考核和奖励方式,达到节能降本的作用。

7、通过对管辖区域内泵站各泵组运行压力和高炉需求压力,将某泵站供4高炉常压水由0.83降为0.76MPa,实现节电目的。测算年节电费用17万元。

8、某泵站三组泵开一台压力流量不够,而开两台又存在压力过高、流量太大,不能满足1#高炉需求,而且能耗也高。为此,作业部专门现场写实、用户调研,确定某高炉大修后所需高压水的水量、水压后,作业部采取切削水泵叶轮的方法降低压力和流量,通过计算将叶轮直径由560mm切至535mm。经过实际运行,该泵组运行压力及流量均符合预想结果,更重要的是运行电流降低了25A,这也为作业部节约能耗34.8万元/年。

二、创新设备管理,强化点检润滑,降低设备检修率,大力开展技术改造工作,为生产保驾护航。

与其他作业部相比,****作业部设备比较集中、类型单一,但功率大、体积大、设备陈旧老化、检修率高、维护检修难度也大、设备常常“告急”,威胁安全供水。针对这一情况,组织成立设备精益攻关小组,将设备逐台按照“做小、做细、做实”的原则,从设备机械(零部件质量、安装质量)、水力运行(水泵运行工况、吸程条件)、管道加固、环境条件及维护等方面入手,延长了设备运行寿命、降低设备检修率,节约了备品备件费用,有力的保证的安全供水任务。

1、由于某泵站3组泵检修率居高不下,威胁生产,作业部今年分析研究将该组泵作为作业部关键设备,从设备本体和水力运行着手分析,制定相应措施,并在常规的点巡检基础上增加测震频次,制作趋势图并认真分析,也为判断水泵内备件的磨损情况提供有力依据,年中已得到有效控制。

2、针对某泵站3组泵电机接线柱间距小、已老化,经常出现电机接线端子短路故障的问题,立即组织对故障从电气、机械、运行等多方面进行原因分析。分析后制定防范措施:一是协调维护单位对电机接线端子进行改造,增大接线柱间距,提高安全性,增大接线柱直径,提高载流量;二是缩短电工检查周期;三是建议将03#变电所3组电缆改为铜电缆;四是增加岗位职工对3组泵电缆检测工作。

3、对某泵站部分稀油润滑泵进行改为甘油润滑,今年完成了202#泵、204#、205#、701#泵。这样有效解决了稀油渗漏问题。目前为止作业部所属区域内已改10台泵组,还有23台泵组未改,下一步逐年改造。

4、圆满完成了某高炉复产基建技改工作。

5、完成某泵站万立3#、4#格、7#、8#进行大修工作。

6、配合某高炉同步检修,更换一座、检修阀门及逆止阀共18台,清理吸水井3座,更换一组四台泵吸水管道。

7、在更换某泵站304泵叶轮时,作业部技术人员发现水泵及电机整体倾斜(水泵前后轴承水平度差15mm),致使运行时,水泵叶轮向外轴承侧施压,造成外轴承更换频繁,设备检修次数增加,备件费消耗加大,作业部提出对该电机整体找正。

8、某高炉停运后,存在某泵站三组供需水匹配问题,作业部根据某#高炉实际用水量,切削某泵站304叶轮减少供水量、降低压力,通过计算,将原直径560mm叶轮切削至520mm,消除了憋压对设备的不利影响。

9、某泵站701、702泵的出水阀门开关过沉,作业部自己组织人员对丝杠进行清理、润滑,从而使阀门操作轻便,为检修节约了劳动成本。

10、某泵站1、3组吸水井回水口加装防护网,防止杂物吸入泵内,造成叶轮堵塞,降低泵组的检修率。

11、对区域内管廊管沟进行治水亮化治理。今年已将某泵站管沟、某澄清站管沟、某泵站管沟、某泵站管沟进行治理。

总之,在今年通过自己的不懈努力,作业部及自身都取得了很好的成绩,在今后的工作中,将继续努力,务实工作,为动供总厂贡献微薄之力。