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仿真實訓心得體會 仿真實訓工作總結怎麼寫精品多篇

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仿真實習心得體會 篇一

剛剛出校門找實習單位的時候總有這種或那種的想法,要找什麼樣什麼樣的單位,結果到頭來一個多月過去了,還沒有找到實習單位,直到3月20號,我媽媽介紹我去她已前同事開的一家電腦公司實習,老總跟我談的一些話讓我感觸深刻,他說當今社會你想幹的輪不到你幹,你不想幹的偏要你幹,像我這種文聘不高的人,心態一定要放正,知道自已在什麼位置上。在公司的時候先全面發展,等過段再看看自已精於哪個方面,然後向那個方向努力發展。就這樣我進入了三明聯創電腦公司技術部,實習軟件維護。剛開始覺的軟件維護很簡單,跟同事出去維護過幾次以後才發現原來不是那麼回事,它這裏主要是做財會軟件維護的,出去首先要跟其它公司的財會人員進行交流,像我這種學計算機過來了,哪會什麼財會知識,只好乖乖在公司先學學財會的基礎知識和軟件的基本操作。

來到公司有一段時間了,終於對財會知識有點基礎認識了,開始接觸到跟計算機相關的方面了,比如用SQL SERVER 2000排除軟件內不能直接修改的錯誤,還好最後一學期用上SQL,不然真的是痛苦。4月初的一天,公司來了一個我個人感覺很像土匪的人,老總給我介紹了,差點嚇我一跳,原來是另一個經理,帶我學Delphi,終於進入我感興趣的,可是還沒學兩天問題就來了,原來知道Delphi跟VB很像,但實際上差別還是有的,Delphi以Pascal爲基礎,這個還好有學過,主要是操作界面是全英的,以前英語沒學好現在痛苦了,進展有點慢了。4月中旬的時候,三明重機廠的實施顧問從龍巖上來了,我還是第一次見到,這時跟入到三明重機的ERP項目中,又是一片空白的,重個系統的數據流太過具大不太好理解,只能先通具體操作對其進行了解,終於在4月底的時候,對部分功能以及數據流有了一定的瞭解,能在過程當中幫上一點忙了。

仿真實習報告 篇二

這次爲期10天的生產實習是我們參與實踐活動的很重要的一部分,在陳曉峯老師的指導下我們學習了 “東方仿真軟件”中的“合成氨”的仿真操作。可以說我們在這10天的生產實習中學到了很多在平時課堂沒學到的知識,受益匪淺。這次實習仿真軟件的操作,使我們不僅進一步熟悉了“合成氨”三個工段的工藝流程,更讓我們瞭解到在工廠的實際操作上是怎麼操作的,使我們瞭解到計算機系統在實際的生產操作中起到的重要作用。這是一種步驟,更是一種結合。

我們現在班上大多數同學都已與公司企業簽了協議,不久我們就要真正的踏上工作崗位。所以這一次的生產實習我覺得尤爲重要,這不僅是學校給我們的一個課程,而且還是我們對以後在工廠 “中控室”的一種初步瞭解,讓我們受益匪淺!

1、實習目的:

生產實習是我們應用化工技術專業知識結構中不可缺少的組成部分,並作爲一個獨立的項目列入專業教學計劃中的。其目的在於通過實習使學生獲得基本生產的感性知識,動手能力,理論聯繫實際,擴大知識面;同時專業實習又是鍛鍊和培養學生業務能力及素質的重要渠道,培養當代大學生具有吃苦耐勞的精神,逐步實現由學生(學校)到職業者(社會)的轉變,培養我們初步擔任技術工作的能力。這些實際知識,對我們學習後面的課程乃至以後的工作,都是十分必要的基礎。只有先進行了解,我們才能去進一步學習,去加深,去進取。 具體的實習目的是:

1、瞭解合成氨的工藝流程以及詳細的閱讀“合成氨仿真系統的操作說明書”。

①認識關於合成氨的設備以及控制系統的原理。

②認真學習仿真系統的操作。

③通過學習和操作練習,得出結論和心得。

2、實習內容:

①閱讀“年產30萬噸的合成氨裝置仿真培訓系統使用說明書”,對合成氨的工藝流程進行一定初步瞭解;

②瞭解“年產30萬噸的合成氨的工段淨化,轉化,合成工段”的工藝流程;

③閱讀“淨化工段”的說明書,並參照其說明書和“成績測評系統”的步驟完成“冷態開車”和“正常停車”的仿真操作;

④閱讀“轉化工段”的說明書,並參照其說明書和“成績測評系統”的步驟完成“冷態開車”和“正常停車”的仿真操作;

⑤閱讀“合成工段”的說明書,並參照其說明書和“成績測評系統”的步驟完成“冷態開車”和“正常停車”的仿真操作;

⑥綜合瞭解“年產30萬噸的合成氨的工段淨化,轉化,合成三個工段”,認清“工廠控制室操作”的情況;

3、實習時間:

四川理工學院“仿真系統培訓基地”——12月20日至29日

①瞭解合成氨總的工藝流程—— 12月20日上午

②完成“淨化工段”的冷態開車的操作 ——12月20日下午

③完成“淨化工段”的正常停車的操作——12月21日整天

④完成“轉化工段”的冷態開車的操作——12月22-23日

⑤完成“轉化工段”的正常停車的操作——12月24-25日

⑥完成“合成工段”的冷態開車的操作——12月26-27日

⑦完成“合成工段”的正常停車的操作—— 12月27-28日

⑧檢查“淨化,轉化,合成”工段的操作—— 12月29日

4、生產實習的過程內容:

第一節 淨化工藝流程簡介

一、脫碳

變換氣中的CO2是氨合成觸媒(鎳的化合物)的一種毒物,因此,在進行氨合成之前必須從氣體中脫除乾淨。工藝氣體中大部分CO2是在CO2吸收塔101-E中用活化aMDEA溶液進行逆流吸收脫除的。從變換爐(104-D)出來的變換氣(溫度60℃、壓力2.799MPa),用變換氣分離器102-F將其中大部分水分除去以後,進入CO2吸收塔101-E下部的分佈器。氣體在塔101-E內向上流動穿過塔內塔板,使工藝氣與塔頂加入的自下流動的貧液(解吸了CO2的aMDEA溶液,40℃(TI-24))充分接觸,脫除工藝氣中所含CO2,再經塔頂洗滌段除沫層後出CO2吸收塔,出CO2吸收塔101-E後的淨化氣去往淨化氣分離器121-F,在管路上由噴射器噴入從變換氣分離器(102-F)來的工藝冷凝液(由LICA17控制),進一步洗滌,經淨化氣分離器(121-F)分離出噴入的工藝冷凝液,淨化後的氣體,溫度44℃,壓力2.764MPa,去甲烷化工序(106-D),液體與變換冷凝液匯合液由液位控制器LICA26調節去工藝冷凝液處理裝置。

從CO2吸收塔101-E出來的富液(吸收了CO2的aMDEA溶液)先經溶液換熱器(109-CB1/2)加熱、再經溶液換熱器(109-CA1/2),被CO2汽提塔102-E(102-E爲篩板塔,共10塊塔板)出來的貧液加熱至105℃(TI109),由液位調節器LIC4控制,進入CO2汽提塔(102-E)頂部的閃蒸段,閃蒸出一部分CO2,然後向下流經102-E汽提段,與自下而上流動的蒸汽汽提再生。再生後的溶液進入變換氣煮沸器(105-CA/B)、蒸汽煮沸器(111-C),經煮沸成汽液混合物後返回102-E下部汽提段,氣相部分作爲汽提用氣,液相部分從102-E底部出塔。

從CO2汽提塔102-E底部出來的熱貧液先經溶液換熱器(109-CA1/2)與富液換熱降溫後進貧液泵,經貧液泵(107-JA/JB/JC)升壓,貧液再經溶液換熱器(109-CB1/2) 進一步冷卻降溫後,經溶液過濾器101-L除沫後,進入溶液冷卻器(108-CB1/2)被循環水冷卻至40℃(TI1-24)後,進入CO2吸收塔101-E上部。

從CO2汽提塔102-E頂部出來的CO2氣體通過CO2汽提塔迴流罐103-F除沫後,從塔103-F頂部出去,或者送入尿素裝置或者放空,壓力由PICA89或PICA24控制。分離出來的冷凝水由迴流泵(108-J/JA)升壓後,經流量調節器FICA15控制返回CO2吸收塔101-E的上部。103-F的液位由LICA5及補入的工藝冷凝液(VV043支路)控制。

二、甲烷化

因爲碳的氧化物是氨合成觸媒的毒物,因此在進行合成之前必須去除乾淨,甲烷化反應的目的是要從合成氣中完全去除碳的氧化物,它是將碳的氧化物通過化學反應轉化成甲烷來實現的,甲烷在合成塔中可以看成是惰性氣體,可以達到去除碳的氧化物的目的。

甲烷化系統的原料氣來自脫碳系統,該原料氣先後經合成氣一脫碳氣換熱器(136-C)預熱至117.5℃(TI104)、高變氣—脫碳氣換熱器(104-C)加熱到316℃(TI105),進入甲烷化爐(106-D),爐內裝有18m3、J-105型鎳催化劑,氣體自上部進入106-D,氣體中的CO和CO2與H2反應生成CH4和H2O。系統內的壓力由壓力控制器PIC5調節。甲烷化爐(106-D)的出口溫度爲363℃(TIAI1002A),依次經鍋爐給水預熱器(114-C),甲烷化氣脫鹽水預熱器(134-C)和水冷器(115-C),溫度降至40℃(TI139),甲烷化後的氣體中CO(AR2-1)和CO2(AR2-2)含量降至10ppm以下,進入合成氣壓縮機吸收罐104-F進行氣液分離。

甲烷化反應如下:

催化劑 CO + 3H

CH4 + H2O + 206.3KJ

催化劑 CO2 + 4H2 CH4 + 2H2O + 165.3KJ

三、冷凝液回收系統

自低變104-D來的工藝氣260℃(TI130),經102-F底部冷凝液猝冷後,再經105-C,106-C換熱至60℃,進入102-F,其中工藝氣中所帶的水分沉積下來,脫水後的工藝氣進入CO2吸收塔101-E脫除CO2。102-F的水一部分進入103-F,一部分經換熱器E66401換熱後進入C66401,由管網來的327℃(TI143)的蒸汽進入C66401的底部,塔頂產生的氣體進入蒸汽系統,底部液體經E66401,E66402換熱後排出。

第二節 轉化工藝流程介紹

2.1.1概述

製取合成氨原料氣的方法主要有以下幾種:

1、固體燃料氣法;

2、重油氣法;

3、氣態烴法。

其中氣態烴法又有蒸汽轉化法和間歇催化轉化法。這次實習的仿真軟件是針對蒸汽轉化法制取合成氨原料氣而設計的。

製取合成氨原料氣所用的氣態烴主要是天然氣(甲烷、乙烷、丙烷等)。蒸汽轉化法制取合成氨原料氣分兩段進行,首先在裝有催化劑(鎳觸媒)的一段爐轉化管內,蒸汽與氣態烴進行吸熱的轉化反應,反應所需的熱量由管外燒嘴提供。一段轉化反應方程式如下:CH4+H22 – 206.4 kj/mol

CH4+2H22+4H2 - 165.1 kj/mol 氣態烴轉化到一定程度後,送入裝有催化劑的二段爐,同時加入適量的空氣和水蒸汽,與部分可燃性氣體燃燒提供進一步轉化所需的熱量,所生成的氮氣作爲合成氨的原料。二段轉化反應方程式如下:

1、催化牀層頂部空間的燃燒反應

2H2 + O22O(g)+ 484 kj/mol

CO+ O2 2 + 566 kj/mol

2. 催化牀層的轉化燒反應

CH4+H22 – 206.4 kj/mol

CH4+ CO22 – 247.4 kj/mol

二段爐的出口氣中含有大量的CO,這些未變換的CO大部分在變換爐中氧化成CO2,從而提高了H2的產量。變換反應方程式如下:

CO+ H22 +H2 + 566 kj/mol

2.1.2 原料氣脫硫

原料天然氣中含有6.0ppm左右的硫化物,這些硫化物可以通過物理的和化學的方法脫除。天然氣首先在原料氣預熱器(141-C)中被低壓蒸汽預熱,流量由FR30記錄,溫度由TR21記錄,壓力由PRC1調節,預熱後的天然氣進入活性碳脫硫槽(101-DA 、102-DA一用一備)進行初脫硫。然後進用蒸汽透平驅動的單缸離心式壓縮機(102-J),壓縮到所要求的操作壓力。

壓縮機設有FIC12防喘振保護裝置,當在低於正常流量的條件下進行操作時,它可以可以把某一給定量的氣體返回氣水冷器(130-C),冷卻後送回壓縮機的入口。經壓縮後的原料天然氣在一段爐(101-B)對流段低溫段加熱到230℃(TIA37)左右與103-J段間來氫混合後,進入Co-Mo加氫和氧化鋅脫硫槽(108-D),經脫硫後,天然氣中的總硫含量降到0.5ppm以下,用AR4記錄。

2.1.3 原料氣的一段轉化

脫硫後的原料氣與壓力爲3.8MPa的中壓蒸汽混和,蒸汽流量由FRCA2調節。混合後的蒸汽和天然氣以分子比4:1的比例通過一段爐(101-B)對流段高溫段預熱後,送到101-B輻射段的頂部,氣體從一根總管被分配到八根分總管,分總管在爐頂部平行排列,每一根分總管中的氣體又經豬尾管自上而下地被分配到42根裝有觸媒的轉化管中,原料氣在一段爐(101-B)輻射段的336根觸媒反應管進行蒸汽轉化,管外由頂部的144(仿真中爲72)個燒嘴提供反應熱,這些燒嘴是由MIC1~MIC9來調節的。經一段轉化後,氣體中殘餘甲烷在10%(AR1-4)左右。

2.1.4 轉化氣的二段轉化

一段轉化氣進入二段爐(103-D),在二段爐中同時送入工藝空氣,工藝空氣來自空氣壓縮機(101-J),壓縮機有兩個缸。從壓縮機101-B最終出口管送往二段爐的空氣量由FRC3調節,工藝空氣可以由於電動閥SP3的動作而停止送往二段爐。工藝空氣在電動閥SP3的後面與少量的中壓蒸汽匯合,然後通過101-B對流段預熱。蒸汽量由FI51計量,由MIC19調節,這股蒸汽是爲了在工藝空氣中斷時保護101-B的預熱盤管。開工旁路(LLV37)不通過預熱盤,以避免二段轉化觸媒在用空氣升溫時工藝空氣過熱。

工藝氣從101-D的頂部向下通過一個擴散環而進入爐子的。燃燒區,轉化氣中的H2和空氣中的氧燃燒產生的熱量供給轉化氣中的甲烷在二段爐觸媒牀中進一步轉化,出二段爐的工藝氣殘餘甲烷含量(AR1-3)在0.3%左右,經並聯的兩臺第一廢熱鍋爐(101-CA/B)回收熱量,再經第二廢熱鍋爐(102-C)進一步回收餘熱後,送去變換爐104-D。廢鍋爐的管側是來自101-F的鍋爐水。102-C有一條熱旁路,通過TRC10調節變換爐104-D的進口溫度(370℃左右)。

2.1.5 變換

變換爐104-D由高變和低變兩個反應器,中間用蝶形頭分開,上面是高變爐,下面是低變爐。低變爐底部有蒸汽注入管線,供開車時以及短期停車時觸媒保溫用。從第二廢熱鍋爐(102-C)來的轉化氣約含有12-14%的CO,進入高變爐,在高變觸媒的作用下將部分CO轉化成CO2,經高溫變換後CO含量降到3%(AR9)左右,然後經第三廢熱鍋爐(103-C)回收部分熱能,傳給來自101-F的鍋爐水,氣體從103-C出來,進換熱器(104-C)與甲烷化爐進氣換熱,從而得到進一步冷卻。104-C之前有一放空管,供開車和發生事故時高變出口氣放空用的,由電動閥MIC26控制。103-C設置一旁路,由TRC11調節低變爐入口溫度。進入低變爐在低變觸媒的作用下將其餘CO轉化爲CO2,出低變爐的工藝氣中CO含量約爲0.3%(AR10)左右。開車或發生事故時氣體可不進入低變爐,它是通過關閉低變爐進氣管上的SP4、打開SP5實現的。

2.1.6蒸汽系統

合成氨裝置開車時,將從界外引入3.8MPa、327℃的中壓蒸汽約50T/H。輔助鍋爐和廢熱鍋爐所用的脫鹽水從水處理車間引入,用並聯的低變出口氣加熱器(106-C)和甲烷化出口氣加熱器(134-C)預熱到100℃左右,進入除氧器(101-U)脫氧段,在脫氧段用低壓蒸汽脫除水中溶解氧後,然後在儲水段加入二甲基硐肟除去殘餘溶解氧。最終溶解氧含量小於7PPb。

除氧水加入氨水調節PH至8.5-9.2,經鍋爐給水泵104-J/JA/JB經並聯的合成氣加熱器(123-C),甲烷化氣加熱器(114-C)及一段爐對流段低溫段鍋爐給水預熱盤管加熱到295℃(TI1-44)左右進入汽包(101-F),同時在汽包中加入磷酸鹽溶液,汽包底部水經101-CA/CB、102-C、103-C一段爐對流段低溫段廢熱鍋爐及輔助鍋爐加熱部分汽化後進入汽包,經汽包分離出的飽和蒸汽在一段爐對流段過熱後送至103-JAT,經103-JAT抽出3.8MPa、327℃中壓蒸汽,供各中壓蒸汽用戶使用。103-JAT停運時,高壓蒸汽經減壓,全部進入中壓蒸汽管網,中壓蒸汽一部分供工藝使用、一部分供凝汽透平使用,其餘供背壓透平使用,併產生低壓蒸汽,供111-C、101-U使用,其餘爲伴熱使用在這個工段中,縮合/脫水反應是在三個串聯的反應器中進行的,接着是一臺分層器,用來把有機物從液流中分離出來。

仿真實習心得體會 篇三

在過去兩週,我們進行審計的模擬實習。學習目的重點放在培養既具備理論,又具備實踐操作知識的應用型人才。通過四年的學習掌握會計的基本流程和一些審計理論,再通過大量審計作業模擬實習,使我們真正做到理論與實際相結合。這次實習的內容有內部控制評審、流動資產審計、非流動資產審計、負債和所有者權益審計、收入和費用審計、利潤的形成與分配審計,綜合審計實訓。經過這兩週的實習,把會計知識、審計知識複習一次。

這兩週,我們都在會計實驗認真完成教材實訓一至實訓八的題目,遇到難題時,我們就會幾個同學一起討論,同學的意見產生分歧時,我們就找老師幫忙,老師就耐心的跟我們分析案例、指導我們怎樣做。經過這兩週的實操練習,原本已記憶模糊的理論知識又重新浮現在我的腦海裏。對審計的流程也有清晰的概念。

在實習的過程中,另一最深刻的一道題是實訓七的第一題,這道題目是關於資產負債表審計,題目給出了審計中發現這間公司幾筆分錄,還附上一個資產負債表,要求我們分析分錄是否存在問題,如何調整,重編制資產負債表。我們一開始審的時候就相信給出的資產負債表是正常的,只是調整存在問題的分錄,其中有一處是要調整“應付賬款”和“預付賬款”的餘額,“應付賬款”的餘額在貸方爲正常方向,如果明細賬的餘額出現借的話,就計入“預付賬款”。題目說到“應付賬款”明細賬借方餘額合計爲500 000元,其貸方餘額合計爲75 000元,這樣的話,在資產負債表中“應付賬款”應該填的數應該爲-425 000元,則可以推測“應付賬款”的貸方餘額爲500 000元,借方明細餘額合計爲75 000元,“應付賬款”在資產負債表中餘額應該調整爲500 000元,其借方明細餘額爲75 000元爲不正常餘額,應該計入“預付賬款”借方中,則“預付賬款”應該填的餘額爲85 000元;但是結果重新調整資產負債表後,資產負債表仍然不平衡。後來才知道題目給出來的資產負債表都是不平衡的,但給出的資料有限,很難把資產負債表弄平。作爲審計人員,如果出現這種情況,只可以說明審計範圍受到限制,無法作出調整。

在編制審計工作底稿的過程,真是學到平時學不到的東西。我們在學習中沒有接觸到審計工作底稿,怎樣編、格式是怎樣、應該注意什麼問題等這些都是我在實習中遇到的難題。不過經過這幾個星期的操作,對編制審計工作底稿有一定的認識。

經過這學期的審計模擬實習,使我的基礎會計知識在審計工作中得到了驗證,進一步深刻了我對審計流程的瞭解。並具備了一定的基本實際操作能力。在取得實效的同時,我也在操作過程中發現了自身的許多不足比如自己不夠心細,在做工作底稿的過程中經常會輸錯數字,引起不必要的麻煩。

總而言之,這兩週的實習讓我對審計崗位的工作有了比較清晰的認識,並在實際操作過程中找出自身存在的不足,對今後的會計和審計學習有了一個更爲明確的方向和目標。希望在接下來的日子裏,能更多的涉及會計和審計崗位的工作,以便我們能不斷地提高自己的能力,爲以後走向社會奠定良好的基礎。