靈感範文站

搞好燃料管理、降低“四項損耗”

搞好燃料管理、降低“四項損耗”

搞好燃料管理、降低“四項損耗”

加強對佔發電成本70%的燃料管理,已成爲降低發電成本的主要措施。幾年來,弘孚燃料公司一直站在燃料管理第一線,將重點放在發電企業燃料管理關鍵環節上。抓好燃料指標,以達到降低燃料成本的作用。特別是2009年集團公司系統化制訂了燃料指標,推出包括“熱值差、水分差、運輸損耗、場耗”等四項指標,量化了燃料管理過程,對促進發電企業燃料管理水平、保證安全生產和促進經濟效益起到非常顯著的作用。

一、 科學合理的管理入廠與入爐煤的熱值差

熱值差是衡量燃料管理全過程的一項最具有代表性的指

標,它本質上反映的是因熱值損失所造成經濟損失的大小,折射出燃料管理綜合水平的方方面面。熱值差完成不好,主要原因:一是採製化管理不到位、二是採製化設備的存在偏差、三是煤場管理不善。四是入爐煤管理不規範。

09年,我們積極採取措施,解決了長期困擾發電企業熱值差偏大的問題。

1、加強採製化實際操作管理,提高新國標的執行力度。採製化是燃料管理的關鍵環節,對外提供結算依據,對內爲鍋爐安全運行提供重要數據。

我們主要採取以下三種方式,對採製化進行現場管理。

一是在現場抽檢存查煤樣(煤樣的重複性比對),檢查制樣和存樣環節,

二是對存查煤樣複檢(煤樣的再現性比對),檢查制樣、存樣和化驗環節。

三是組織有關人員對進廠煤進行採製化工作。對發電企業採製化操作進行檢查。

我們全年共抽查煤樣280批次,及時通報抽檢情況,分析超差原因。督促發電企業加強過程管理,提高數據準確度。

2、從管理機制上進行完善,加大監督監管力度

加強採製化監督管理,充分發揮監督作用。要求各發電企業成立相應的監管部門,對內進行全過程監督,對外處理煤質糾紛。覈查煤質、共採煤樣,建立相互聯繫、相互制約工作機制。

3、提高設備的健康水平,保證數據的準確性

工欲善其事、必先利其器。在弘孚公司的要求下,各發電企業燃煤機械採樣機已相繼投入使用,提高了採製樣工作的效率,避免了人工採製樣的誤差。按規定,機械採製樣設備需要進行檢定。防止系統偏差,精密度偏移以及水分損失等。

07年,鶴壁萬和、同力公司校驗了五臺設備, 09年,在弘孚公司組織下,完成投資集團各發電企業11臺設備校驗工作(鴨河6臺,豐鶴3臺。鄭新2臺)。增強了設備的可靠性,提高採樣精密度。對進廠煤驗收、入爐煤管理、熱值差完成等工作提供了很大的幫助。

4、以人爲本,加強自身素質和職業道德的教育,提高業務人員的業務水平和操作技能。

09年5月份,採製化國家強制性新標準正式實施。弘孚公司邀請了國家質檢中心(西安)相關專家,對各發電企業採製化專業人員進行了宣貫和取證培訓工作。8月份弘孚公司又舉辦了第二期燃料管理技術及採製化新國標培訓班。共有160多人蔘加,140人蔘加取證,其中120人獲得上崗證書,通過培訓使管理人員深入瞭解煤質管理和煤質仲裁相關問題的處置,掌握新標準,提高煤炭檢驗人員煤炭質量檢測水平。

二、加強進廠煤數量驗收、降低水分差、減少路途損耗

造成發電企業煤場盈虧的因素很多,其中燃煤進廠驗收環節主要影響有以下兩個因素。

1、進廠煤礦方水分值與發電企業驗收水分值產生差異(水分差),造成的燃煤盈虧。

2008年煤炭緊張時,投資集團發電企業進廠煤全水分普遍

升高,有些甚至高達18%左右,直接導致了進廠煤發熱量降低和燃煤虧噸。部分發電企業水分差調整量增大。09年、我們要求各發電企業採取措施,控制水分差。

一是從源頭抓起,減少或杜絕煤泥、洗煤產品、褐煤等高水分煤進廠。

二是對全水分嚴重超標的煤礦要及時進行索賠。

三是對礦發煤、入廠煤、入爐煤進行水分差調整,做到帳目與實存量相符。

2、煤礦發煤量不足或路途損耗所造成的燃煤盈虧。

08年,火車運輸損耗較大,對此、我們提出了嚴格的要求,

一是做好廠內軌道衡的管理工作,提高精確度。

二是做好虧噸索賠工作,過衡記錄要完善,重等數據要真實。 

三是抓好卸車管理。同時,加強源頭管理,把好質量、數量驗收關。

三、加強煤場管理、降低煤場損耗

煤炭露天儲存容易風化變質和自燃,加強煤場管理,是降低煤場損耗的的重要手段。

在儲煤的過程中要儘量存儲高熱值、低揮發份的煤質,並且要層層壓實,存儲長焰煤時,要單獨存放,做好防止自燃的相關措施。並根據生產的需要、季節的變化、市場情況及時調整儲煤結構,定時置換煤場存煤,遵循“燒舊存新”的原則,最大限度的縮短燃煤儲存時間。做好煤場盤點工作,防微杜漸,防止出現煤場大盈大虧現象。

在例次燃料檢查中,我們對煤場管理進行重點檢查,並制定了煤場盤煤、密度測定等規章制度,以保證煤場科學管理,降低場損,防止虧噸。

弘孚公司將指標管理作爲重中之重。圍繞四項損耗指標,加強燃料管理,降低燃料指標,全面控制四項攤耗。與08年相比四項損耗下降了2.09%,熱值差降低了50千卡/千克,水分調整降低了105701噸,運輸損耗降低了35061噸,場損降低了13815噸。

按照09年煤價估算、通過加強管理,與08年相比爲集團公司節約燃料成本1.124億元。取得較明顯的經濟效益。