主井皮帶機事故彙總
主井皮帶機事故彙總
1、主井皮帶鋼絲繩抽頭、斷帶事故:
現象描述:交接班過程中,崗位司機發現膠帶表面有波浪形的凹凸現象,有一根鋼絲繩露出膠帶側面,通知小班鉗工到現場,經小班鉗工檢查,將裸露在外的鋼絲繩截斷後,通知司機可以開車。啓車後不到10分鐘,皮帶斷帶,處理時間長達12天之久。(事故發生時,我礦老主井02皮帶機仍在使用,沒有造成礦井停產)
發生原因:
直接原因:接頭硫化質量不合格,長度(2300mm)與強度不符合要求;接頭膠料過期,儲存方法不當。
間接原因:現場處置不當,小班鉗工沒有彙報相關管理人員和技術人員到現場會診,且沒有透視檢查,草率處理。
處理方法及措施:採用四級全搭方式重新硫化接頭;嚴格執行日常透視檢查工作(每月一次)。
2、主井皮帶機2#減速器低速軸齒輪掰齒事故:
現象描述:2011年9月19日13:00,6#皮帶機2#減速器在運行中發生大齒輪斷兩齒,現場能夠聽到“咚、咚、咚……”類似撞擊地板的聲音,站在機頭平臺上的人員腳下有明顯的震動感。司機發現後,及時向班長彙報,班長在現場經過確認後,彙報車間值班和廠調度室,隨即啓動應急預案,相關人員到達現場,將2#減速器更換。
發生原因:硬齒面大齒輪製造缺陷,齒圈與輪轂不是一體,鑲圈結構不屬於國家規範。
處理方法及措施:更換減速器;整體大修,由廠家採用新工藝更換大齒輪材質,重新制造和裝配。
3、主井皮帶機主滾筒幅板開裂事故:
現象描述:開車狀態下,1#主滾筒運轉時有明顯震動,同時伴隨着週期性“咯叭 咯叭”的聲音,從南側聽好像是北側發出的聲音,從北側聽好像是南側發出的聲音,位置很難判斷。
發生原因:主滾筒製造工藝和質量存在缺陷,設計強度不夠,使用時間長。
處理方法及措施:進行探傷試驗、補焊加固幅板;更換新滾筒,新主滾筒採用新工藝製造,必須是整體鑄造,軸和筒之間採用漲緊套連接。
4、傳動滾筒軸頭磨損事故:
現象描述:開車狀態下,崗位司機發現3#主傳動滾筒軸承處聲音異常,傳動不平穩,有軸向竄動和徑向傾斜,拆開聯軸節後,發現滾筒在靜止狀態下不是水平存在的。
發生原因:軸承內套與軸配合過鬆,導致軸與軸承內套有相對運動和磨損;原始裝配工藝不嚴格;安裝精度不高,對輪沒有對正,或者間隙不符合要求,導致傳動過程中軸承受力不勻。
處理方法及措施:整體更換傳動滾筒;再次裝配時,必須進行操平找正,保證對輪中心對正,間隙在標準範圍內,進而保證傳動精確。
5、3#減速器高速軸軸承燒壞事故:
現象描述:更換3#減速器後,開車30分鐘,高速軸軸承處溫度突然升高,且有煙不斷冒出,有油脂燒焦時的刺鼻氣味。
發生原因:
1、更換前,未認真檢查新減速機各軸承座,及相關部件是否齊全;檢修後,未嚴格按規定試車檢查。
2、高速軸回油油位保持管未安裝,導致潤滑油位達不到軸承滾珠的一半,在開車過程中由於高速運轉的軸承沒有充分潤滑(缺油),導致軸承燒壞。
處理方法及措施:1)更換減速機;2)揭開減速器高速軸軸承端蓋,更換軸承;安裝油位保持管,使回油能夠保持一定的油位,保證潤滑;檢修後試車時間不得低於2小時。
6、帶負荷停車後,設備無法正常啓動事故:
現象描述:正常煤量運轉中,設備帶負荷停車後,再次啓動時,電流過大,導致設備無法正常啓動,且啓動的過程中,減速器內部發出“咚 咚 ……”齒輪相互撞擊的聲音,電機側對輪正常轉動後,迅速向反轉。
原因分析:負荷大,原因有:1)機尾小車在啓車時,沒有上行的跡象;2)機尾入料點皮帶下方的緩衝託輥斷或有其他物體掉落與皮帶卡住,導致啓車負荷過大;3)部分逆止託輥方向安反。
處理方法及措施:打開漲緊小車車輪,清洗內部軸承,重新添加足量的高性能防潮潤滑脂,加強車輪運轉定期檢查工作,定期清洗加油;檢查所有逆止託輥,更換安裝方向有誤的託輥;更換機尾緩衝託輥,或者更換緩衝牀替代緩衝託輥。
7、主井皮帶機1#減速器電接點壓力錶損壞事故
現象描述:啓車時油壓保護起作用,導致設備開不起來,現場觀察,在油泵開啓和停止時,電接點壓力錶指針固定不動。
發生原因:①減速器內部潤滑管路有不同程度的堵塞,加上過濾裝置內部雜物較多堵塞過濾網眼,油脂在供油管路內運行不暢,導致供油系統壓力過高,超過了壓力錶的上限,導致壓力錶頂壞;②壓力錶隨着減速器的振動致使指針震動過大,電接點接觸虛;③ 冬季,油黏度過大,導致油壓大。
處理方法及措施:①重新檢查疏通供油管路各個部位,做到減速器內部供油通暢,保持油壓穩定;定期清理過濾器;②更換電接點壓力錶;③在減速器下方安裝暖氣,保持箱體內油溫正常,同時,長時間不開車狀態下,定時開車,保持油管內的油溫。
8、主井皮帶機膠帶漲緊力下降事故
現象描述:設備無法正常開啓,操控電腦上顯示漲緊力下降保護動作。
發生原因:主井皮帶機機尾漲緊小車所處環境較爲潮溼,軸承內油脂因潮溼而變質,導致車輪軸承內部潤滑不良,軸承無法正常運轉;機尾積煤未及時清理,造成軌道有卡堵現象,皮帶機起車後漲緊小車沒有回到原來位置,導致膠帶漲緊力下降;皮帶跑偏損壞保護裝置。
處理方法:打開漲緊小車車輪,清洗內部軸承,重新添加足量的高性能防潮潤滑脂;加強機尾積煤清理,對小車輪運轉定期檢查工作,定期清洗加油;調整皮帶跑偏。
9、皮帶劃傷事故
現象描述:試車檢查過程中,發現膠帶表面有或深或淺、斷斷續續或連續的劃痕。
發生原因:機頭、機尾有尖銳物件卡堵在轉載溜槽與皮帶之間;大塊物料卡在託輥架橫樑與皮帶之間;磨斷的託輥更換不及時。處理方法及措施:檢查所有運轉部件,清除溜槽內的卡堵物和大塊物料;加強日常巡檢,及時更換損壞的託輥;採用皮帶修補膠修補劃傷部位。
10、減速器供油不暢事故
現象描述:啓車過程中油壓保護動作導致設備開不起來,多次啓車後恢復正常;或者多次啓車仍然無法啓動。
發生原因:環境溫度低、停車時間長造成潤滑油粘度大;供油管路不暢;油泵損壞或者反轉。
處理方法及措施:在減速器下部增加暖氣,長時間不開車時,定時試車;檢查供油管路,保證管路通暢;調整油泵轉向,更換油泵。
11、啓車時,打不開高速閘事故
現象描述:正常啓車時,操作電腦上顯示高速閘未打開。
發生原因:高速閘油泵葉輪脫;油泵電機燒壞。
處理方法:更換油泵或安裝葉輪;更換油泵電機。
12、主井皮帶機1#減速器電機側連接尼龍肖切斷事故
現象描述:三臺電機電流不均衡,有一臺電機電流與啓動電流相差不大。
發生原因:更換電機後電機對輪與減速器高速軸對輪沒有對正,導致開車時尼龍肖受力不均而切斷;尼龍肖質量不合格
處理方法及措施:①拆開電機地腳螺栓,重新調整對輪和間隙;②拆開高速側對輪連接擋圈,更換連接尼龍肖;③選用材質合格的尼龍肖。
13、主皮帶機6#—3傳動裝置振動大
現象描述:廠領導上崗檢查過程中,走到3#傳動裝置平臺上,感覺設備振動特別大,且平臺地板也隨着出現劇烈振動。
發生原因:初步判斷,是由電機側聯軸器處存在撞擊,導致的振動;打開聯軸器後,發現尼龍銷長度超出銷孔長度,導致電機軸和減速器軸正常的串量得不到保證,從而導致傳動不平穩,振動很大。
處理方法及措施:將尼龍銷切短,是尼龍銷的長度小於銷孔長度5mm—10mm,保證電機和減速器傳動軸正常的串量。
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