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2019年廠電氣安全大檢查總結

2019年廠電氣安全大檢查總結

2019年廠電氣安全大檢查總結

2019年,我廠在公司各級部門的正確領導下,按照年度電氣設備春季安全大檢查”的通知》文件要求,同時結合《冶金安全生產專項整治行動實施方案》的通知,我廠充分做好大檢查安排部署工作,按照時間節點有計劃進行電氣隱患的安全排查整改,現將工作開展情況彙報如下:

1、對各作業區的電氣櫃進行統一編號,粘貼了標籤,進一步規範了電氣設備的基礎管理工作。在電氣設備編號的同時,同步對各盤櫃進行了清理、檢查。查出接線鬆動、線路老化、溫升超標、原件老化等隱患19處並及時整改,部分防火封堵缺失的配電櫃進行了補充,共使用防火包350包。藉助每次有限的檢修時間,對電氣設備設施進行了全面徹底的清潔工作,對電控櫃、箱內無用元件進行拆除整理清潔。

2、檢查電纜隧道、高壓隧道,發現3處滲水(2#機、混鐵爐、高壓隧道),目前已上報審批手續進行治漏處理。檢查室內、外6KV以上高壓電纜,對120主控樓頂高壓電纜橋架蓋板進行了固定。對轄區內70臺變壓器進行檢查,清掃,發現部分變壓器出現局部滲油情況,目前利用檢修正在陸續進行緊固、清潔。2016年高壓設備預防性試驗按照前期申報計劃,在年修或檢修時間內陸續安排檢測,空壓機站及精煉爐預防性試驗於4月15日開始進行。

3、針對大、中包高溫區域內環境比較惡劣,電氣設備運行必須保證安全性,對大包迴轉檢測開關線路進行更換並用隔熱帶進行防護,防止鋼水飛濺燙傷,影響大包的旋轉;對中包車及對中閥臺線路老化部

分進行更換並恢復了全部閥臺功能;爲了保障鋼坯鑄坯質量,保證鋼水液麪的穩定,對液位自動改造後的電控櫃的線路進行全面排查和緊固,對各流的液位線進行部分防護,對受高溫輻射較厲害的線路進行更換,保障了液麪自動控制的完好性,對引錠對射開關線路進行了全面排查,及時維護擦拭狀態不對的開關,保證了開澆時設備動作的可靠性及安全插銷的安全性,爲正常工藝開澆和安全防護工作提供保障;對液壓站內的線路凌亂處進行了整改;對配電箱進行移位,既保證了安全的生產,又保證了用電的方便和安全性。針對卸坯輥道電機線路經常扯斷的問題,利用檢修時間將卸坯線管與線槽進行全部的焊接固定,敷設新線路,提高了輥道電機供電可靠性。

4、對現場不規範電氣線路進行整改,及時清除設備隱患。包括現場物料組房頂電纜、光纜、雜物;各層平臺檢修電源更換橋架;液壓站內各種無用電纜的拆除、閥臺電纜緊固、更換老化電纜;液位自動電纜路由的更改等43項。

5、防爆區域排查也是此次春季安全大檢查的重點,累計封堵8處,整改防爆箱一處。根據規範標準要求,機前操作箱非防爆,風機後水泵操控箱非防爆,已經按照標準整改。

6、針對防火封堵進行排查,個別區域防火包需補充,尚未完善封堵,130精煉主控操作檯、130精煉高壓室直流屏、130精煉變壓器西南穿牆孔、新脫硫AA23櫃、舊脫硫配電櫃、90噸精煉操作室合金加料櫃,液壓櫃,PC櫃操作檯、變壓器高壓進線。2、3#轉爐氬站電氣櫃、110熱力間新櫃、110熱力間舊櫃、30噸鋼渣高壓低壓配電室配電櫃、軟水站配電櫃、一次風機低壓配電櫃,上述部位已上報計劃,帶物料到位後進行及時封堵。

7、部分電氣室出現漏雨情況,目前主要是線材主電室,部分變壓器室漏雨;主要有型材配電室漏雨;棒材主電室屋頂有漏雨點;2、3#轉爐電氣室去年出現漏雨,今年繼續觀察,全廠防雨治漏審批計劃已上報相關部室,爭取儘快安排實施;同時雨季防汛材料已安排各作業區進行統計,材料計劃彙總後續統一報出。

8、隨着天氣氣溫回升,各區域電氣室、操作室空調運行狀況出現了不同程度的故障,主要區域有一次除塵風機1#風機空調報故障,1#轉爐17米電氣室空調報故障,待修理;110噸熱力間配電室空調報故障,1#轉爐配電室空調報故障,待修理;二次除塵1#系統高壓變頻器室空調報故障,待修理;型材1#電氣室空調報故障,待修理;線材中央空調報警,需加氟、修理;部分天車電氣倉、司機室冷風機報故障,待修理;三條軋線目前有13臺空調無修理價值,需要淘汰更新,鋼區有7臺空調無修理價值,需要淘汰更新。計劃陸續上報相關部室,待批覆。

標籤:年廠 電氣