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電焊工技師業績總結

電焊工技師業績總結

電焊工技師業績總結

1994年6月我在中鐵三局五公司建安公司參加工作。上班第一天領導就安排我學習電焊。在工作中不怕苦不怕累,努力的學習師傅傳授的工作經驗。兩年後,成功出徒,在隊裏自己可以撐起一邊,好多焊接的工作交給我處理,在工作中兢兢業業、一絲不苟,因爲電焊工是一門技術工種,焊接時千萬不能馬虎大意,如果焊接的配件、成品不夠牢固,將會釀成不可挽回的損失和後果。因爲在焊接過程中經常有夾渣情況出現,是由於熔池冷卻過程中非金屬物質如焊條藥皮中某些高熔點組分、金屬氧化物等來不及浮出熔池表面而殘留在焊縫金屬中引起的。其危害是影響了焊縫金屬的緻密性及連貫性,易引起應力集中。我在焊接前嚴格清理母材坡口及附近的油污、氧化皮等,多層焊接時徹底清理前一道焊縫流下的熔濃。焊接時選擇適當的焊接參數,運條穩定,注意觀察熔池,防止焊縫金屬冷卻過快。效果良好,保證施工順利進行,並受到領導的表揚。

1998年10月,單位在介休鴻運焦化廠施工。由於工期短,工作量又多,很多機械設備需要人去維修。那時我是維修班班長,每天除了正常工作外,晚上還要經常去現場工地檢查一下車輛使用情況。工地有一臺16噸吊車因爲所要吊的鍋爐太重,而且距離所要安裝的位置有點遠,吊車司機又太年輕,沒有經驗,所以把吊車的大臂給折了。爲了及時修復,單位領導跟廠家進行了溝通,廠家也派專人過來,答覆是把大臂拉回廠裏,來回費用單位出,並確定費用爲三萬七千元。來回就得兩個月的時間。當時施工特別緊張,就是肯花錢但時間不允許。當時領導着急了,問我該怎麼辦,能否修好。我到現場看了一下實際情況:三節大臂中第二節根部上下左右嚴重變形。但覺得應該能校正過來。我認真對着吊車大臂仔細想想:我有責任承擔起這份任務,並且自己幹過幾年鉗工,有一定的基礎,應該沒有問題。之後我多方面打聽大臂用什麼材料加工的,後來單位機械主管在雜誌上查到了,是錳鋼鋼板,這下心中有了把掌。領導聽完我的想法後,很高興,並且說:“大膽幹,有問題我承擔。”聽了領導的話自然更加高興,也深知責任重。在待料的這段時間內,我反覆思考,制定了處理方案。當材料進來後,就開始對大臂進行校正。第一步,在一處較平整的地方,平行擺放並用線繩平行尺把四根鋼軌調到誤差爲±1MM內平面內,然後把變形大臂放到一張厚20MM鋼板上進行切割,把大臂兩側面損壞處割掉,之後自制些校正小架,用千斤頂、大錘等整型。那時天氣十分炎熱,汗水溼了衣褲,臉上掛滿汗水。那時我用極大熱情,良好的心態投入着,僅用一天的時間上下面調直調平。第二步,把上下調好大臂平放到四根鋼軌上,再對大臂兩側割掉處用氣割造型,形成兩個內角約60度角的平行四邊形,大小一樣,然後照着大臂方孔樣在錳鋼鋼板上割出方孔,大小合適的兩塊板。之後,用手砂輪把方孔邊打磨乾淨,然後把兩板分別點焊在兩方孔上,再採用立焊用506φ3.2焊條有續分段交叉焊接,焊接長度不超過6CM。目的是減少熱量,防止變形。第三步,根據板的形狀,在大臂上方割兩個15X15CM的方孔,目的是爲了用錳板條在臂內加固,然後再把方孔封死焊住。再用一塊更大的鋼板在上面四周焊滿。底部同樣用板焊牢。最後用角磨機把外部表面處理一下,噴漆,整修完成。使用之後,領導非常滿意。憑着此次的突出表現,單位評我爲“先進個人”的榮譽稱號。

 2000年5月單位派我去鄭州技校學習了三個月,在校期間,我掌握了很多焊接方面的知識。回到公司之後,我們經常焊接鋼筋。由於以前不注意焊接缺陷的問題,不知道焊接缺陷對工程的危害性。後來,我根據在鄭鐵技校學到的知識,就寫了一些這方面的知識。焊接裂紋是常見的焊接缺陷,在建築工程的鋼材焊接中常出現的裂紋主要是熱裂紋和冷裂紋。結晶裂紋是最常見的熱裂紋,在金屬凝固過程中出現,主要出現在焊縫中,少數出現在熱影響區。結晶裂紋的產生是由於焊縫中含有較多的S,P等雜質,在焊縫金屬凝固過程中形成了一些低熔點的結晶,然後在結晶界形成液態薄膜。這些液態薄膜成爲焊縫中的薄弱環節,在焊接應力的作用下便開裂而形成結晶裂紋。在冷裂紋中最常見的是延遲裂紋。在低、中合金鋼的熱影響區或焊縫中,當焊接後一段時間內,可能出現各種11態的延遲裂紋。有的出現在接頭表面,有的出現在接頭內部。焊縫延遲裂紋的出現,是有以下3種因素共同作用的結果。第一,母材淬硬現象:母材的碳當量越高其淬硬傾向越大,延遲裂紋敏感性就越大。另外,接頭冷卻速度對母材淬硬傾向也有較大影響,隨着母材淬硬傾向的增加容易形成脆性馬氏體。馬氏體又會使熱影響區最高硬度相應增加,從而使延遲裂紋敏感性增大。第二,擴散氫的含量:焊縫中含氫量越高,延遲裂紋敏感性越大。當接頭中擴散氫含量高於其臨界擴散氫含量時,便出現延遲裂紋。第三,焊接殘餘應力:焊接接頭主要存在熱應力、相變應力和約束應力。板厚度越大,約束越強,殘餘應力也越高。焊接應力是引起應力腐蝕斷裂的原因之一。

2010年4月,我調入中鐵三局五公司機械廠工作,主要工作就是製作模板和掛籃。有些人爲了趕進度,焊接時經常出現咬邊的情況。咬邊主要是由於焊接電流過大、電弧拉長或者運條不穩引起的。咬邊最大的危害是損傷了母材,使母材有效截面減小,也會引起應力集中。所以焊接時調整好電流,電流不宜過大,且控制弧氏,儘量用短弧焊接,運條時手要穩,焊接速度不宜過快,應使熔化的焊縫金屬填滿焊接坡口邊緣。因爲經驗原因,我所帶的徒弟在我的教導之下,將影響質量的不安定因素扼殺在萌芽口中,爲我們項目所建工程做出應有的質量及安全保障。

2010年11月,由於工作需要,我被派往杭長工地。最先是別人下料,後來工作量增大,領導要求加快下料,不能影響工期,然後讓我負責下料。剛開始,我按照技術交底下料,後來發現這樣下料不僅供不上一道,而且鋼材浪費太大。我就把圖紙拿過來,自己邊看邊下,合理排料,這樣切割工作量減少了,工作效益提高了,同時,也降低了損耗。最後,我爲單位節省下三張鋼板。通過這件事後,我認識到下料工序的重要性,下料工作也得多動腦,怎樣下法既能省料又能減少工作量。

2011年5月,我開始接觸CO2氣體保護焊。爲了更好的掌握氣保焊的焊接技術,我一邊虛心向老師付請教,一邊在網上學習氣保焊的知識。經過一個月的學習和摸索,我就能自如進行氣保焊全位置焊接。由於工作需要,2012年8月單位派我去苛瓦工地焊接箱形跨線鋼樑,由於那裏在火車站內工作,施工面很小,而且很髒。每段鋼樑長近30米,重約60噸,不好乾活。當時沒有幾個人能用CO2氣體保護焊,只能焊接平焊和角焊。爲了保證質量,領導讓把鋼樑放平後再焊。由於鋼樑長而重,翻一次面都需要租兩臺100噸吊車,有時候吊車還租不到。後來我向領導提出用CO2氣體保護焊向下立焊的方法焊接隔板,領導讓我先焊一個試試。經過技術人員的探傷和外觀檢查,完全能夠達到設計要求。然後我把剩下的CO2氣體保護焊機的電流、電壓、送絲速度都調整了,告訴他們如何焊,後來他們都能焊了,而且焊接都合格。這樣不僅提高了焊接速度,而且也節省了租吊車的費用。領導不僅表揚了我還對我進行了嘉獎,這是對我工作的肯定。

2013年5月,我來到鄭徐工地。我們承擔承臺模板改制及掛籃改制工作。由協作單位加工的墩身模板出現較嚴重的質量問題:法蘭孔位置不對,錯臺,縫隙大等,領導很不滿意,於是安排我們3個人去試拼模板,處理質量問題。但模板試拼是高空作業,需要在空中有個安全作業平臺。後來,我根據以往的經驗並結合現場模板實際情況,製作了幾十個小牛腿托架,安裝在模板揹帶上,在上面鋪木板,這樣既安全又輕便。解決了高空作業的安全問題,受到領導表揚,經過十多天的努力,把模板所有質量問題按照項目部要求都處理好了,達到驗收標準。

在公司近幾年的磨練中我一直勤勞肯幹,焊接質量穩定、優良,得到了本單位領導的好評。今後我將不斷地進取,不僅幹好自己的本職工作,而且要做好傳、幫、帶工作,充分發揮自己的才智,爲企業多作貢獻,使企業的焊接水平得到進一步的提高。