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設備管理維護總結報告

青島機加廠2021年上半年設備管理維護總結報告

設備管理維護總結報告

2021年上半年,青島機加廠設備管理維護工作總體上朝着良好的方向前進。設備保前隊伍分工明確,設備管理落到實處,關重設備停機率統計及維修經驗總結工作穩步紮實推進;設備設施狀態較往年有所提高,突發性故障頻率急劇下降,預防性維保工作和維修工作均開始向問題源頭縱深推進。設備維修的技術方案制定,維修及備品備件實物的測繪,製圖和工藝等工作更加規範化。投資項目的設備選型,性能參數制定、技術規格書的編制和技術協議的簽訂等相應工作也在穩步進行。

一.設備保全隊伍分工明確。2021年初,機加廠優化設備保全分工明確職責,由馮文明負責設備管理的具體事項以及科堡龍門鏜銑牀(PM1,2)和臥式落地鏜銑牀(FM)的日常維修工作;由徐衍鶴負責科堡龍門鏜銑牀(PM3,4)和其他設備的日常維修工作;趙勇則作爲機動人員負責工時長,難度大的機械維修工作。該分工促進行了工作落實的及時性,有效激發了個人的能動性,提高了自主完成意願,改變了以往的責任不明確、落實不及時、不到位現象,在一定程度上促進並提高了設備設施的完好率。

二.設備管理落到實處,關重設備停機率及維修經驗總結工作穩步紮實推進。2021年2月機加廠建立了信息直報體系,設備問題及時反饋及時處理,每日彙報,每月彙總,關重設備停機率和維修經驗總結工作每天都在穩步推進,停機率統計精確到分鐘,從開始停機到結束停機,都有據可查,改變了以往完全憑印象填數據導致數據不真實的情況,真實停機率在上半年可以保持在3%以下。維修記錄,經驗總結形成電子文檔,在接下來我們要將其製作成小冊子以便於日後維修提高效率。

三.機加廠繼續堅持24小時設備保障模式,爲保證生產任務節點,維修組成員經常加班加點,甚至通宵工作。2021年3月28日-4月2日,維修組完成了科堡龍門鏜銑牀(PM1)的機牀導軌水平,等高及直線度,平行度調整,各軸垂直度,激光補償等項目,每天加班至21點以後,並在4月1日-2日通宵36小時完成項目收尾工作,保障了機加廠承接某公司立式車牀立柱,工作臺,橫樑的加工質量及生產節點。爲後續迎接更高精度要求的二級經營項目打下了堅實基礎。

四.設備設施狀態較往年有所提高,突發性故障頻率急劇下降。雖然實行24小時設備保障模式,但突發性故障一旦發生,不僅恢復慢,而且經常出現在中夜班及非工作日,設備搶修導致人也作息不規律,疲憊不堪;爲解決這一局面,機加廠制定維修策略,針對涉及停機的關鍵部件,採用新式二維碼打卡點檢制度,與原有的點檢制度同時運行,一旦發現異常情況,提前處理,提前解決。將預防性維修集中在白班,目前中夜班突發性故障率急劇下降,我們的維修人員終於可以睡個安穩睡覺了。

五.預防性維保工作和維修工作均開始向問題源頭縱深推進,成熟維保工作標準化,快速化。2月25日,機加廠針對科堡龍門鏜銑牀(PM1)的Z軸軸承進行了預防性檢查,保養,維保時間僅爲16小時。端午節3天,機加廠對兩臺科堡龍門鏜銑牀(PM3,4)的主軸軸承保養,發現潤滑脂失效,補充後又可延長其使用壽命2年以上。3-5月,機加廠完成了2個1#附件頭和1個14#附件頭的自主齒輪測繪,間隙調整的維修工作,目前各銑頭均可達到精加工狀態。以上工作的實施,將機加廠的自主維修能力提上了一個新臺階。關重設備關鍵部位維修完全自主化,這一目標在機加廠可以得到實現。

六.設備維修的技術方案制定,維修及備品備件實物的測繪,製圖和工藝等工作更加規範化。目前,機加廠已完成1#,14#齒輪,軸的測繪工作,所出圖紙越來越規範,由原本的根據廠家提示進行測繪到目前出圖後再去詢價,更加規範,目前已經各齒輪,軸均已採購安裝完畢,維修後的附件頭已完成多件柴油機機架加工,檢驗合格。

七.固投項目的設備選型,性能參數制定、技術規格數的編制和技術協議的簽訂等相應工作也在穩步進行。本年度固投項目共3個,技術規格書已全部完成,技術協議已籤1家,還有1家在談,還有1個項目在招投標環節,預計今年年底前均可完成。

當然,我們還存在着一些不足。比如,一機一檔推進速度較慢,備件管理不夠細緻,這也是我們下半年要加大力氣進行推進的目標。機加廠人有做事的決心,我相信只要我們意識到自身的不足,就能逐步提升自己,下半年我們會落實3個固投項目,備品備件精細化管理,大力推進一機一檔建設,並堅持住我們的已提高的,並逐步完善,彌補自身不足。